




许多实例证明,---孔产生的主要原因是由于外来有机杂质引起的。这些杂质主要多出现在以下情况:
氧化锌在其生产过程中混入煤粉。
因为迄今大多多数氧化锌原料生产厂家采用煤为燃料,而氧化锌是通过煤加热坩埚炉中精炼锌锭熔化、升华,同时靠空气中的氧气氧化后吸引入氧化锌收集袋中的;如果对于炉体加热部分没有采取与氧化锌炉隔离的措施,造成周围空气环境中弥漫大量煤粉,因此煤粉被吸入氧化锌中。
基于这些教训,为了预防发生类似问题有效的是措施是:对于氧化锌供货厂家一定要进行考察,考察其生产环境、分析手段等体系,同时与供货商签订供货技术条件与责任协议。
生产过程对于每批氧化锌的混合浆料过筛后的残渣要注意观察,如果有煤粉残留就不要再使用,采取退货并追究供货商的赔偿责任。此情况曾经遇到过由于氧化锌中有煤粉,造成大量电阻片报废,供应陶瓷电阻片,退货并赔偿损失的先例。

即使在风沙少的厂家,如果进入车间不换工作服和鞋,也会将外界的灰尘带入车间,尤其是成型以前工序的浆料或者粉料中。从上述原因不难理解同样是引起电阻片气孔。含水时混入粉料中,进而进入坯体中。这些纤维在电阻片烧成时气化后残留空洞或者气泡。这种情况在某公司处理好烧成炉事故10天后,因电阻片出现气孔报废损失一大批,

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